Amélioration
du pilote d'extraction en continu
Depuis sa construction, l'atelier d'extraction continue souffrait
de dysfonctionnements rendant son utilisation problématique.
Les principaux problèmes ont été identifiés,
et des solutions proposées pour y remédier (voir
tableau ci-dessous).
Ces solutions ont été mises en place en plusieurs
vagues, entre 2002 et 2003. Elles ont permi de résoudre
l'ensemble des problèmes initiaux, comme l'ont montré
plusieurs essais et une étude de qualification du pilote.
L'ensemble des travaux et des essais de contrôle a représenté
un investissement de 150 000 €.
| Localisation |
Nature du problème |
Solutions mises en place |
| Lavage de bande |
Mauvais nettoyage de la bande et bourrages
au niveau de la pompe de reprise de solvant. |
Modification des buses d'injection et des
tuyauteries du circuit de reprise. |
| Ecluse entre l'extracteur et le
désolvanteur |
Bourrages. |
Remplacement de l'écluse par une
autre, chauffée et plus grande. |
| Extracteur |
Présence d'eau de condensation. |
Calorifugation de l'extracteur. |
| Distillation |
Perte d'huile par moussage. |
- Mise en place de séparateurs
de mousse.
- Amélioration de l'élimination de l'eau
dans la vapeur injectée.
- Amélioration de la régulation des transferts
entre les étages, et mise en place de filtres. |
| Température de l'huile dans le sécheur
trop basse. |
Ajout d'un réchauffeur à eau
chaude. |
Principales
conclusions de cette étude
Teneur en hexane dans l'huile
Valeurs comprises entre 420 et 975 ppm. La valeur la plus
haute a été obtenue en réduisant volontairement
le débit d'injection de vapeur dans le deuxième
étage. Ces résultats sont obtenus avec des températures
de l'ordre de 90°C. L'objectif est de produire de l'huile
à moins de 1000 ppm d'hexane.
Teneur
en eau dans l'huile
Valeurs comprises entre 0.1 et 0.17%.
Pertes
en huile
Les pertes sont plus importantes lorsque la quantité
mise en jeu est faible. La meilleure performance réalisée
est une perte de 4% de la quantité d'huile attendue
pour un lot de 1300 kg. Pour des lots de 50 à 100 kg,
l'ordre de grandeur est d'environ 10 à 15 kg de perte.
Les pertes sont expliquées par des entrainements de
fines gouttelettes vers les condenseurs, puis vers le décanteur
dans lequel une partie est émulsionnée et passe
dans la fraction aqueuse qui est rejetée comme effluent.
En fin d'opération, il reste également de l'huile
qui forme un film dans toute l'installation et qu'il est difficile
de récupérer.
Teneur
en hexane dans les tourteaux
Les teneur en hexane dans le tourteau sont inférieures
à 500 ppm lorsque le désolvanteur est utilisé
en respectant les spécifications du constructeur.
Teneur
en huile résiduelle dans le tourteau
On a fait varier le débit de solvant envoyé
dans l'extracteur (210 ou 180 l/h), la température
d'extraction (50 ou 45°C) et on simulé le défaut
d'une pompe de recirculation (-1). La matière première
était des écailles de cameline à 7% de
matière grasse, et le débit d'écailles
en entrée d'extracteur est resté fixe à
175 kg/h.
Le graphe ci-dessous présente les valeurs observées
de teneurs en huile du tourteau :

Pour cette matière première facile à
extraire, on peut conclure que le niveau de déshuilage
n'est modifié ni par une baisse de la température
d'extraction, ni par une réduction de 15 % du débit
de solvant, ni par l'arrêt d'une pompe de recirculation.
En revanche, on note une influence de la désolvantation
sur la teneur en huile mesurée (+0.17 pts). Cette observation
est classique, et s'explique par le fait que la cuisson dénature
certaines lipoprotéines et réduit l'affinité
du tourteau pour la matière grasse. Ceci permet donc
d'en récupérer plus lors de l'extraction analytique.
Ces résultats montrent que l'atelier d'extraction continue
fonctionne de manière satisfaisante y compris dans
des conditions dégradées. Ils démontrent
également la maîtrise de l'outil par l'équipe
de CREOL.
Pour en savoir plus, contactez-nous.

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